1.1項目概況
以某造船公司的2個噴塗生產線為例子,漆料種類是環氧樹脂富鋅底漆,應用(yòng)二甲苯有機(jī)溶劑做為油(yóu)漆稀釋劑,因而VOCs廢氣的主(zhǔ)要成分是二甲苯、二甲苯,濃度值設計方案數值300mg/m3。該生(shēng)產車間(jiān)內有4個出氣口,單口風量為3萬m3/h,廢氣總生成量為24萬(wàn)m3/h。充分(fèn)考慮VOCs廢氣的濃度值低、排(pái)風量大,決策選用吸附萃取—催化燃燒裝置加工工藝開展解決,實際詳細介(jiè)紹以下。
1.2加(jiā)工工藝設計(jì)方案在VOCs廢氣的解決(jué)上,選用FTX型廢氣淨化裝置,工藝處理計劃方案是:VOCs廢氣進到裝置上端的進氣口,能夠抵達預備處理室,由好幾個不(bú)鏽(xiù)鋼(gāng)篩網構成的過慮元器件,能夠除去廢(fèi)氣中的細顆粒物。在(zài)裝置下邊(biān)的總安全通道,能夠(gòu)進到組成吸附床,每一個吸附床含有氣動式轉換閥,可將吸附床變換為吸附情況、脫(tuō)附情況。在吸附床的模型上,由上而下分別是排氣主管、淨製動氣室、吸附室、進氣(qì)口(kǒu)主管,在其中吸附(fù)室、淨製動氣室中間運用雙翹板分隔,並在雙翹板下(xià)起吊吸附筒。廢氣進(jìn)到吸附(fù)室後,曆經吸附筒的表麵,能夠(gòu)越過吸(xī)附層(céng),微孔板表層能夠吸附VOCs分子結構,淨化後就可(kě)以(yǐ)進到淨製動氣室。最終曆經(jīng)轉換閥,可進(jìn)到排氣主管,在離心風機功效下就可以排出來裝置。
1.3淨化裝置(zhì)特(tè)性淨化裝置的構成構造包含:
(1)預過濾裝置;
(2)吸附器;
(3)離心風機;
(4)催化燃(rán)燒裝置裝置;
(5)脫附(fù)離心風(fēng)機;
(6)補工業冷(lěng)風機(jī);
(7)控製櫃;
(8)全自動閘閥;
(9)基座。
這9個一部分產生一體化裝置,有益於運送和安裝。
剖析了該淨化裝置的特性:一是在吸附劑的(de)選擇(zé)上,應用活性炭纖維吸附劑,具備迅速、高效率的特性,能夠完成廢氣淨化總體(tǐ)目標(biāo)。二是在吸附器上,6個吸附模塊(kuài)的(de)吸附、脫附、再造階段具備(bèi)回收再利用,既能淨化風大量、較(jiào)低濃度的的(de)廢氣(qì),又能萃(cuì)取(qǔ)為小排風量的廢氣,進而降低點燃使用量。三是在控製係統上(shàng),運用PLC自動控製係統,能夠動態性檢測(cè)係統的運作工(gōng)作狀況,自動(dòng)式操縱能夠完(wán)成無人化,便(biàn)捷實際操作和檢修。四是機器(qì)設備的體型小、重量較輕(qīng),能夠降低早期項目(mù)投資。五是活性炭纖維的耐熱性(xìng)強,吸(xī)附和脫附(fù)的周期時間(jiān)短,吸附床應用的吸附劑(jì)總(zǒng)數少;並且,活性炭纖維的熱導率低,脫附時不容易出(chū)現床溫過高(gāo)難題,能夠提升 裝置的運作安全係數。六是固(gù)體廢棄物的生成(chéng)量少,對(duì)比於傳統式的加工工藝,生成量僅有1/20上下。3.4廢氣解決實際效(xiào)果在2個生產線內(nèi),挑選4個(gè)取樣點,VOCs廢氣解決前後左右的苯類化合物檢驗結果見(jiàn)表1。剖析得知:(1)經解決後,三苯成分在16.7~55.2mg/m3中間,均小於55.18mg/m3的規範,考(kǎo)慮排汙(wū)規定。(2)廢氣處理(lǐ)方式中,點燃廢氣量少,點(diǎn)燃機器設備的經營規模減少,減少了機器設備項目投資(zī);廢氣(qì)經萃取後,基礎可做到起火情況,因而外部熱原裝置的輸出(chū)功率小,減少了係統(tǒng)軟件運作成本費,能夠提升 公司的經濟收益。
工業(yè)化生產期內,對於VOCs廢氣開展解決,已變成從(cóng)業者關心怕關鍵點。文中以吸附萃取—催化燃燒裝置法為關鍵,詳細介紹了加工工藝基本原理、步驟和優點,並融合工程(chéng)項目實例分析了解決實際效果。數據顯示:解決後的廢氣三苯成分在(zài)16.7~55.2mg/m3中(zhōng)間,考(kǎo)慮排汙(wū)規定,非常值得應用推廣。